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公示區

冠縣仁澤復合材料有限公司清潔生產審核結果公示

文字:[大][中][小] 手機頁面二維碼 2023/12/20     瀏覽次數:    

一、企業基本情況

冠縣仁澤復合材料有限公司成立于20184月,法人代表張媛,注冊地址為冠縣清泉街道辦事處東環路中段西側,主要從事熱鍍鋁鋼板、熱鍍鋁鋅硅鋼板、熱鍍鋅鋼板、冷軋鋼板、彩涂板、機械設備、高速路護欄、瓦楞板生產、銷售;帶鋼剪切、銷售。2023年山東星瀚材料股份有限公司與冠縣仁澤復合材料有限公司簽訂協議,將星瀚材料的所有設備及環評手續租賃給仁澤復合材料(2016年山東眾冠鋼板有限公司更名為山東星瀚材料股份有限公司)。

冠縣仁澤復合材料有限公司,屬于黑色金屬冶煉和壓延加工業,公司在生產過程使用油漆、稀釋劑、耐指紋劑、軋制油、電解脫脂劑、液氨、鈍化液、鹽酸、皮膜劑、甲醇等,并產生廢漆桶、漆渣、廢酸、廢軋制油(《國家危險廢物名錄》HW12)等危險廢物,公司為“雙有”類型強制清潔生產審核企業。根據《關于進一步加強重點企業清潔生產審核工作的通知》(環發[2008]60)、《關于深入推進重點企業清潔生產的通知》(環發[2010]54)、山東省生態環境廳《關于下達2023年度山東省實施強制性清潔生產審核企業名單的通知》及聊城市生態環境局《關于下達2023年度聊城市實施強制性清潔生產審核企業名單的通知》文件的要求,同時為進一步加強節能減排工作,公司在山東蔚海藍天環境科技集團有限公司指導下于20234月至今開展了第一輪清潔生產審核工作。

在本次清潔生產審核過程中,經審核發現冠縣仁澤復合材料有限公司現狀有六個項目:(1)《山東眾冠鋼板有限公司年產60萬噸冷軋板、32萬噸熱鍍鋅鋼板、32萬噸熱鍍鋁鋅硅鋼板、30萬噸彩涂鋼板生產線項目現狀環境影響評估報告》;(2)《山東星瀚材料股份有限公司年產45萬噸熱鍍鋁鋅硅鋼板項目》;3山東星瀚材料股份有限公司年產6萬噸開平、壓瓦板項目;(4)《冠縣仁澤復合材料有限公司年產35萬噸鋁鋅鎂生產線建設項目》(在建狀態);(5)《冠縣仁澤復合材料有限公司年產22萬噸冷軋生產線項目》;(6)《冠縣仁澤復合材料有限公司危廢間廢氣處理設施項目》。根據市場需求,企業目前實際建設了1條酸洗生產線、1條酸再生生產線、5條冷軋生產線(3#4#5#6#軋機,總設計產能60萬噸;8#軋機,產能22萬噸)、3條鍍鋅生產線(4#鍍鋁鋅硅,產能32萬噸;5#鍍鋅線,產能32萬噸;6#鍍鋁鋅硅,產能45萬噸)、2條彩涂生產線(1#2#彩涂線,總產能30萬噸)、1條開平、壓瓦板生產線(產能6萬噸)其中3#4#軋機及2#彩涂線一直處于停車狀態,因此本次清潔生產審核范圍為全廠(去除3#4#軋機及2#彩涂線)

二、方案實施后的環境效益和經濟效益

本輪清潔生產審核工作過程中,成立了清潔生產的審核領導小組、工作小組及清潔生產辦公室,制定了審核工作計劃、建立了清潔生產制度,確定了審核重點為整個廠區。通過征集員工合理化建議、審核師咨詢以及技術專家的現場指,本輪清潔生產審核共確定10個方案,9個無/低費方案,1個中/高費方案,總投資21.3萬元

本輪清潔生產審核階段方案實施后產生以下效益:軋機節約用0.228kW·h/t(審核前用電量為56.021kW·h/t(用電量3972.884kW·h/a),審核后用電量為55.793kg/t(用電量3956.72kW·h/a),削減率為0.4%節約用電16.164kW·h/a));全廠節約用0.097kW·h/t(審核前用電量為32.278kW·h/t(用電量6849.8kW·h/a),審核后用電量為32.181kg/t(用電量6829.236kW·h/a),削減率為0.3%節約用電20.564kW·h/a));節約單位產品軋制油用量為0.635kg/t(審核前用量為4.732kg/t用軋制油量335.59t/a),審核后用量為4.097kg/t用軋制油量290.59t/a),削減率為13.4%節約軋制油45t/a))。

 

 

 

 

 

 

 


 

全部方案實施效果匯總表

方案類別

編號

方案

名稱

方案簡介及實施效果

投資

萬元

預計效果

環境效益

經濟效益

可實施無低費方案

F1

過程控制

酸洗車間合理安排生產計劃,盡量保證設備穩定運行,避免設備頻繁啟動,降低電耗。(可以節電2.1kwh/a2.1kwh×0.7/kW·h=1.47萬元;可以節水30t/a30×4.2/=126

/

/

節約用電2.1kwh/a70kwh/d,節約水30t/a0.1t/d;節約用電1.47萬元/a節約水費126/a

F2

車間頂照明燈改造

6#1450軋機上方車間頂棚照明燈現狀:一根橫梁上兩個150W的照明燈,合計300W照明燈耗電量大。

方案實施后:一根橫梁上一個100WLED節能射燈,橫梁之間交叉安裝,合計安裝10根橫梁(10LED節能射燈)每個橫梁的照明燈1小時節省200W電,10LED節能燈1個小時節省2000W112小時節省24KW1300個夜班節電7200KW0.72kw×0.7/kW·h=0.504萬元

1

/

每年可節約電0.72萬度每年節約0.504萬元電費

F3

縫焊機銅排制作防護

4# 5#鍍鋅上料縫焊機焊接下銅排經常有帶鋼邊絲,銅排上的邊絲清理不及時,會導致縫焊機在焊接帶鋼時使銅排與框架接地,導致縫焊機報短路故障,縫焊機無法進行焊接,導致焊接時間延長,嚴重導致生產線多次停車。

方案實施后:在縫焊機下銅排刷上絕緣漆,外面包括絕緣皮,再用塑膠扎帶綁緊,做好絕緣防護。(可以節約成本0.5萬元)

0.2

/

提高設備使用壽命,節約成本0.5萬元

F4

1#彩涂糾偏伺服閥改造

現狀:1#彩涂車間1-6#糾偏伺服閥與信號放大器為一體式,一旦出現故障查找故障點及維修費力耗時。

方案實施:1-6#糾偏伺服閥與信號放大器改為分體式故障點易查找.更換配件容易2#彩涂配件可通用。(增加收益2萬元)

0.2萬元

/

產品增加2萬元收益

F5

6#鍍鋅線涂油機自動加油改造

現狀:向涂油機加油時都是用行車吊裝油桶加油,這樣容易對設備和人員存在很大安全隱患。

方案實施:在油桶大蓋中間位置打孔焊接一根鐵管,深到油桶底部,鐵管上方接軟管,軟管直接通到加油機里面,在油桶小蓋位置安裝一個快速接頭,油桶的大蓋和小蓋可以一直使用,在向涂油機加油時,在油桶的小蓋位置直接同上壓縮空氣,就可以把油自動加入涂油機里面了。實現涂油機自動加油,消除吊裝過程中對設備和人員的安全隱患。

0.1萬元

/

消除吊裝過程中對設備和人員的安全隱患

F6

排煙風機運行優化

現狀:軋機在換輥、開坯穿帶、故障等原因短時間停機時,不用乳化液,不會產生乳化液蒸汽(此時乳化液會經過內循環,經循環管道后回到乳化液箱體,不經過機架牌坊),排煙風機不必滿負荷43赫茲運行(排煙風機電機是315KW,軋機正常運行排煙風機開43赫茲,短時間停車,電機始終在43赫茲運轉)。

方案實施:排煙電機不會自動降頻率,可以根據軋機主機速度來決定排煙風機電機的運行頻率,主機運轉時,排煙風機正常運行43赫茲,停機換輥、穿帯、短暫維修設備時排煙風機運行降到15赫茲(運行43赫茲時電流是355A15赫茲電流是160A)。在PLC程序中做了改動,加入邏輯控制,利用變頻器自動調節頻率,利用不停排煙風機的情況下,主機速度停止10秒后(為防止軋制換向排煙風機降頻),電機自動降頻到15HZ,電流降到160A左右,大大的節省了電能的消耗。換輥和開坯穿帶、短暫停機,排煙風機由原來的43赫茲、電流355A降到15赫茲、電流160A,能節省電流200A左右,根據公式換算,每小時130KW 大概每小時能節省130度電,每月換輥時間50小時,按生產正常的5月份計算,共生產528件,每件穿帶時間5分鐘,合計2640分鐘,每月44小時的穿帶時間,短暫停機時間每月按5小時計算,每月因換輥、穿帶、短暫停機共99小時,每小時節電130度,每月節電12870度電,每年節約電15.444kwh15.444kwh×0.7/kW·h=10.81萬元

5萬元

/

節約電15.444kw·h節約電費10.81萬元

F7

1150軋機報急停回液泵不受控的改進

現狀:1150新軋機工作人員在出現故障時會拍急停或者24V電源斷開,軋機所有系統都會停止,包括回液泵電機也會停止,由于新軋機乳化液有虹吸效應,所有乳化液管道和乳化液箱的乳化液都會流到回液箱,地下室回液箱液位就會增高,滿了就會溢出回液箱,乳化液就會淹地下室,造成很大的浪費,而且由于乳化液外溢,箱內的乳化液無法滿足軋制要求,必須從新加水和軋制油。

方案實施:PLC程序中改動一個條件,讓回液泵跳過急停控制,然后PLC中加入一個閉點控制,重新組態,讓其改變原有的控制方式,做到報急停回液泵不會停止。改進以后,報急停或者24V電源斷開后,回液泵不會停止,不會出現乳化液外溢情況,避免極大浪費。(每年可節約軋制油0.15噸,每年可節省45噸軋制油,節省成本費用45×3200/=14.41萬元

3萬元

/

節約軋制油 45/年;節省成本14.41萬元

F8

提高酸洗板面烘干效果,減少壓縮空氣使用量

現狀:帶鋼出漂洗段擠干輥后,仍然殘留部分積水,所以在酸洗槽出口設置了邊部吹掃裝置,上下共計12支噴嘴,消耗氣量很大。由于板面帶水出現的位置不同,操作工經常調整。

方案實施:在漂洗槽出口增加一對擠干輥,代替邊部吹掃。這樣節約空壓機的使用量,由于這對擠干輥設置在漂洗槽外面,方便更換,更換后經過車削可以使用在其他位置。本次增加的擠干輥,不用電機傳動,屬于被動輥。節約大量的壓縮空氣,達到節約空壓機使用的目的。由于擠干輥擠壓的均勻,易于烘干,增加了烘干效果。(可節約電量1.5kwh/年。節約成本1.5kwh×0.7/kW·h=1.05萬元

0.3萬元

/

節約電1.5kwh/年;節省成本1.05萬元

F9

酸再生機組改造

現狀:酸再生系統運行中存在燃燒系統過熱及火焰通道問題,火焰通道過熱致使耐材損耗過大而損壞,燃燒系統不合理導致系統實際使用熱量利用率不高,燃料調節系統過大而導致系統控制不夠靈敏和困難。

方案實施:焙燒爐燃燒系統、爐體火道改造及其他附屬進行提升改造。改造完成,提高系統控制燃燒系統的容易程度,提高熱量的利用率,降低過熱現象,優化火道結構,優化火焰的合理空間通道,大幅提高火道使用壽命,節能省耗。煙氣后處理的吸收能力加強、增加煙氣冷卻能力,并提高酸再生的前處理能力,將極大的增強酸再生機組的綜合能力及生產效益。(提升了酸再生處理能力,可節省天然氣3000m3/a,節省電0.8kwh/年,可節約成本天然氣3000m3/a×4.5/m3=1.35萬元,0.8kwh×0.7/kW·h=0.56萬元,共節約成本1.91萬元

0.5萬元

/

節約電0.8kwh/,節約天然氣3000m3/a節省成本1.91萬元

中高費方案

F10

鍍鋅爐保護氣回收系統

方案:在連續爐的放空口增加一套尾氣凈化處理裝置,對保護氣中混入的對鋼帶退火有影響的雜質凈化除去,凈化氣再通入連續爐循環利用,來達到節能減排的目的。可節約80%以上保護氣用量,降低退火成本。

回收氣量為470m3/h可節約甲醇用量220噸,節省成本220/a×4500/=99萬元)。

11萬元

回收氣量為470m3/h可節約甲醇用量220

節省成本99萬元

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